对于常规矿用磨机,国内外常采用的驱动方式有单边同步电动机+开式齿轮副驱动、单边异步电动机+减速器+开式齿轮副驱动、双边同步电动机+开式齿轮副驱动、双边异步电动机+减速器+开式齿轮副驱动等几种。研究表明,当磨机装机功率达到20MW以上时,以上驱动方式已...
我公司水泥粉磨采用辊压机+球磨机组成的开路联合粉磨系统,设计台时产量110t/h。自2010年投产以来,生产PO42.5水泥实际台时产量仅为95t/h左右,最低只有80t/h,吨水泥电耗高达40kWh/t以上。 1 主机配置 该系统主机配置见表1。 表1 水泥系统的主机配置 2 存在问题 由于熟料...
回转窑设备的常见故障原因及处理措施 一、温度指示误差大 故障原因: 1.热电偶被物料糊住;2.热电偶被烧断。 处理措施: 1.清理积料;2.更换热电偶。 二、压力指示偏低 故障原因: 1.测压管被粉尘堵塞;2.旋风筒积料。 处理措施: 1.用压缩空气吹扫测压管;2.用压...
江苏某水泥厂原有一套由120-45辊压机+SSF5000/1000打散机+3.2m13m球磨机组成的辊压机作预粉磨系统,球磨机为三仓磨(开路)。在磨制PC32.5水泥时,产量在60t/h左右,粉磨系统电耗在34~36kWh/t。为了更进一步提产降耗、节能减排,该厂委托我公司进行技术设计改造,于20...
回转窑压条频繁掉落的解决措施 我公司提供的两条2000t/d熟料生产线,1号和2号分别于2007年12月和2008年8月投运,配套回转窑规格为4.060m,三档支撑,轮带为浮动实实心矩形轮带,轮带两侧各焊有8块压条以限制轮带的轴向窜动。2014年3月发现2号线回转窑Ⅲ档轮带压条开始...
引言 目前生料制备中有中卸烘干磨、立磨、辊压机3种方式。由于管磨机能耗较高(单位电耗22~26kwh/t),国内新建生产线大多采用立磨粉磨以节约能耗(单位电耗18kwht/t左右),但是立磨在维护、操作方面的难度又远远高于中卸磨。随着人们节能意识的提高,近几年辊压...
1存在的问题 我公司4.874m回转窑,一档轮带窑尾侧挡铁于2013年出现一块脱落,一直未处理。后相继又有挡铁开焊脱落,轮带偏移托轮向窑尾方向窜动,窜动量在50mm,严重影响窑安全运行。为此进行了定检加固处理,效果都不理想,运行一段时间仍出现挡铁脱落现象,于...
摘要: TNGG水泥厂二期水泥粉磨系统六七号磨机于2009年三月份先后开启投料投入正常生产,经过近五个月的运转,台时产量始终不尽人意,额定150t/h吨的台时产量始终在120~130t/h左右徘徊,比表面积尚能稳定在340~350m2/kg,根据这两台磨机的状况我们进行了细致的总结与分...
一. 立式磨机振动的原因及处理: 1. 测振元件失灵: 磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和个参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。 测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。预防发生...
水泥生产过程中经常遇到设备突发故障,此时由于未到计划检修时间或没有备件,往往需要对设备故障进行应急处理维持生产的正常运行,以等待计划停机检修或备件。本文介绍几个设备故障应急处理案例,与同行交流探讨。 1 MPS5000B 立磨辊体磨损后的应急处理 MPS50...